單片機(jī)在舊銑床改造中的應(yīng)用
1 概述
90年代初皂贩,我國機(jī)械加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)機(jī)電一體化對舊式機(jī)床進(jìn)行了不同程度的改造唆涝。我們在參與此項(xiàng)工作時(shí)测垛,仔細(xì)分析了工廠的實(shí)際情況,本著勤儉節(jié)約却汉、降低改造成本的原則驯妄,采用數(shù)字控制系統(tǒng)作為步進(jìn)電機(jī)的主要控制裝置,對加工鞋底花紋的銑床進(jìn)行了改造合砂,從而縮短了機(jī)械加工周期青扔,提高了加工精度和生產(chǎn)效率。系統(tǒng)的CAM工作主要是通過單片機(jī)控制完成的翩伪,單片機(jī)按照輸入的加工程序進(jìn)行插補(bǔ)等各種運(yùn)算產(chǎn)生進(jìn)給量微猖,由軟硬件相結(jié)合的技術(shù)實(shí)現(xiàn)脈沖分配,輸出一系列脈沖信號缘屹,經(jīng)過功放驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)工作凛剥,實(shí)現(xiàn)了刀具按照規(guī)定曲線軌跡運(yùn)動(dòng)的加工。
2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1.單片機(jī)工作原理
步進(jìn)電機(jī)具有輸出力矩較大囊颅、驅(qū)動(dòng)簡單当悔、控制精度高傅瞻、容易與數(shù)字電路接口等優(yōu)點(diǎn)刺勇,在改造過程中,我們采用功能價(jià)格比合理的單片微處理機(jī)系統(tǒng)μPS迟摹,構(gòu)成直接輸出步進(jìn)電機(jī)所需驅(qū)動(dòng)信號觅氢。X向、Y向跋章、Z向步進(jìn)電機(jī)通過單片μPS程序分別從擴(kuò)展的I/O接口電路中獲得驅(qū)動(dòng)脈沖信號(fx虐恋、fy、fz)往姆、正反轉(zhuǎn)選擇信號(Sx馒符、Sy掰站、Sz)、置零信號(Se)以及聯(lián)動(dòng)信號(Sxy淘砌、Sxz涧谓、Syz),用于驅(qū)動(dòng)機(jī)械傳動(dòng)(滾珠絲杠)轉(zhuǎn)變?yōu)橹本€位移厦浦,進(jìn)行位置和速度控制瑟捺。因?yàn)椴竭M(jìn)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的步數(shù)是由驅(qū)動(dòng)脈沖的個(gè)數(shù)決定的。所以根據(jù)這一工作原理只要不斷改變繞組的通電狀態(tài)棺榔,步進(jìn)電機(jī)就會(huì)按規(guī)定方向運(yùn)轉(zhuǎn)瓶堕。當(dāng)確定單片機(jī)晶振時(shí),脈沖信號的最高頻率也就確定了症歇。設(shè)計(jì)單片機(jī)程序?qū)⒉竭M(jìn)電機(jī)繞組的各種不同通電方式按照二進(jìn)制編碼列表編程郎笆,執(zhí)行不同次數(shù)的查表語句,輸出脈沖的頻率亦隨之變化忘晤。
2.銑床加工與控制軟件
改造后的銑床可用手控操縱题画,也可通過計(jì)算機(jī)編程自動(dòng)控制。從硬件上配以步進(jìn)電機(jī)為執(zhí)行元件德频;從軟件上開發(fā)計(jì)算機(jī)CAD/CAM程序苍息,使之成為加工的控制器。鞋底花紋加工的軟件參數(shù)主要是根據(jù)工藝要求和輕工業(yè)部部頒標(biāo)準(zhǔn)編程壹置,由系統(tǒng)PC機(jī)(上位機(jī))計(jì)算后竞思,通訊給單片機(jī)(下位機(jī))執(zhí)行控制步進(jìn)電機(jī)完成的。
設(shè)計(jì)的CAD軟件具有對膠鞋大底的底樣進(jìn)行樣條曲線擬合钞护、邊框設(shè)計(jì)和求任意平面曲線交點(diǎn)的功能盖喷;具有鞋底放樣、花紋圖案設(shè)計(jì)揩臊、拼合設(shè)計(jì)和系列化設(shè)計(jì)的功能嚎脖;具有圖形變換、映射成對設(shè)計(jì)的功能落余;具有計(jì)算顯示加工刀具運(yùn)動(dòng)軌跡的功能勤鼓;具有數(shù)據(jù)處理并將刀具軌跡直接傳輸給I/O接口進(jìn)行加工的功能。實(shí)施加工時(shí)考慮到系統(tǒng)設(shè)計(jì)為開環(huán)控制幔私,其精度較閉環(huán)系統(tǒng)差的問題涎舔,采用交互式輸入工藝參數(shù)、工件加工設(shè)置絕對零點(diǎn)菠山、確定加工工藝路線哮互、消除舍入誤差的累積效應(yīng)和間隙補(bǔ)償?shù)确椒▉斫鉀Q。其中交互式輸入工藝參數(shù)的方法是對加工花紋深度不同乙错,便于提示操作者而采用的一種便利方法题晌;設(shè)置絕對零點(diǎn)的方法是因?yàn)殚_環(huán)控制沒有可靠的絕對零點(diǎn)洁馒,花紋板數(shù)據(jù)量大,加工時(shí)間較長儡皮,于是就在模板上鉆一個(gè)錐孔作為對刀點(diǎn)(圖3)蛉幸,編程加工時(shí)總以該點(diǎn)為加工起點(diǎn),自動(dòng)給出由該點(diǎn)到實(shí)際加工起點(diǎn)的空行程指令丛晦,這樣在加工過程中出現(xiàn)意外情況時(shí)奕纫,有恢復(fù)加工的能力。加工工藝路線是由幾何模型數(shù)據(jù)庫決定的烫沙,是為提高加工效率匹层,希望刀具空行程路線盡量短、盡量減少曲線加工過程的反向間隙而采用的方法锌蓄。消除舍入誤差的累積效應(yīng)和間隙補(bǔ)償?shù)姆椒ㄔ陂_環(huán)控制系統(tǒng)中是必不可少的升筏。因?yàn)榧庸ぶ噶疃际怯孟鄬ψ鴺?biāo)編程的,每條指令都需對不是一個(gè)脈沖當(dāng)量的部分進(jìn)行舍入取整瘸爽,不可避免地會(huì)有舍入誤差出現(xiàn)您访,在加工時(shí)若舍入誤差累積量增大,將會(huì)嚴(yán)重地影響鞋底花紋的加工質(zhì)量剪决。選擇使用絕對坐標(biāo)處理數(shù)據(jù)灵汪,編程時(shí)在曲線間記錄上一條曲線的終點(diǎn)到對刀點(diǎn)實(shí)際走的脈沖個(gè)數(shù),本條曲線的起點(diǎn)到對刀點(diǎn)應(yīng)該走的脈沖個(gè)數(shù)柑潦,以此兩者之差作為曲線間的空行程數(shù)姆赔。這樣從數(shù)值上就能保證到各條曲線起點(diǎn)處所發(fā)出的脈沖數(shù)是準(zhǔn)確的,從而把舍入誤差限制在一條曲線內(nèi)梯俘。對傳動(dòng)間隙的補(bǔ)償主要是判斷加工行程方向豆凛,當(dāng)某一個(gè)坐標(biāo)軸接受了反向指令時(shí),該坐標(biāo)軸在進(jìn)行脈沖分配控制前霎挚,調(diào)用間隙補(bǔ)償子程序缸舱,發(fā)出一定數(shù)量的間隙補(bǔ)償進(jìn)給脈沖,使工作臺(tái)自動(dòng)越過傳動(dòng)間隙骗早,然后再按指令脈沖移動(dòng)把意,就消除了傳動(dòng)間隙誤差。
在處理意外事故如突然停電主靡、斷刀等盲外,要注意暫停位置不是事故發(fā)生的位置继躁,確定事故發(fā)生在哪一條指令內(nèi)是很重要的否艺。記錄對刀點(diǎn),換刀后重新對點(diǎn)虎炸,指定指令序號重新傳輸數(shù)據(jù)盒苛,設(shè)計(jì)軟件可以自動(dòng)跳過指定條件以前的指令怜俐,不必保存刀具位置的當(dāng)前信息,快速釋放部分存儲(chǔ)空間邓尤,此方法對處理意外事故行之有效拍鲤。
3.主要技術(shù)指標(biāo)
舊設(shè)備技術(shù)改造后,主要技術(shù)指標(biāo)為:
步進(jìn)電機(jī)脈沖當(dāng)量為0.01汞扎。
X季稳、Y、Z軸最大行程為5000mm×3500mm×600mm澈魄。
加工圓弧時(shí)允許的最大半徑為2800mm景鼠。
刀點(diǎn)切向運(yùn)動(dòng)速度V新≈(7/9)V舊。該速度分為30級痹扇,0級為最低是9.20mm/min铛漓,29級為最高級是200.00mm/min,級差約為6.00mm/min(其中圓弧加工允許最高速度為20級鲫构,直線加工允許最高速度為29級浓恶。快速定位只能沿坐標(biāo)軸方向運(yùn)動(dòng)结笨,其運(yùn)動(dòng)速度不受級別限制沙涎,直接可達(dá)到320.00mm/min)。
單片μPS中memory一次最多能容納用戶程序約9000個(gè)ASC Ⅱ碼蹦虏。
實(shí)際加工曲線和理論曲線在法向上的最大誤差小于0.4個(gè)脈沖當(dāng)量俯够。
加工斜線可以三坐標(biāo)軸聯(lián)動(dòng)、兩坐標(biāo)軸聯(lián)動(dòng)招惜,加工圓弧是X峰适、Y方向兩坐標(biāo)軸聯(lián)動(dòng)。
3 抗干擾設(shè)計(jì)
為了保證加工質(zhì)量棚泛,考慮到工業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境靶姻、干擾因素等情況,在設(shè)計(jì)和調(diào)試過程中牢米,對μPS控制系統(tǒng)采用軟硬件相輔相成的方法進(jìn)行防干擾設(shè)計(jì)怀拨,主要采用下面四種方法:
采用高抗干擾性電源。二次變配電進(jìn)入機(jī)加工車間時(shí)郊舅,已經(jīng)過一些有效地抑制電網(wǎng)中尖端干擾的電路妒槐。選用低功能、工作電壓范圍寬席赂、高抗擾性能的開關(guān)電源為計(jì)算機(jī)的電源吮铭,就能保證供電電源的質(zhì)量。
采用“全浮空”技術(shù)颅停。在μPS的I/O接口與功放電路之間采用光電隔離技術(shù)谓晌,使其地線獨(dú)立掠拳,以抑制干擾信號的產(chǎn)生和傳導(dǎo)。
采用“獨(dú)立通道”技術(shù)纸肉∧缗罚“浮空”技術(shù)雖可有效地抑制共模干擾,但對消除工業(yè)現(xiàn)場周圍的電磁干擾能力不夠柏肪,在硬件上采用屏蔽姐刁、濾波、消抖等方法和軟件上采用分級管理控制的方式烦味,可以有效地抑制這種干擾龙填。
采用“模塊化”設(shè)計(jì)方法。編制軟件以模塊化設(shè)計(jì)方法為主拐叉,輔以中斷岩遗、冗余、數(shù)據(jù)濾波厨棒、防程序跑飛棠吨、數(shù)據(jù)打包等防干擾手段,從而進(jìn)一步提高了改造系統(tǒng)的可靠性盟拨。
4 結(jié)束語
對舊銑床改造的實(shí)踐表明:整機(jī)加工性能穩(wěn)定可靠逻盅、抗干擾能力強(qiáng)、便于維修和故障處理琢账。生產(chǎn)效率比原來提高了70%阻羞。
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